發(fā)動機工作時,排氣管溫度較高,停車后(或發(fā)動機開始啟動時的幾分鐘),由于排氣管內(nèi)外溫差較大,空氣中的水蒸氣便在排氣管內(nèi)壁凝結(jié)。一方面,凝結(jié)的水會使消聲器中的隔板生銹腐蝕;另一方面,這些水將與發(fā)動機工作時排放出的廢氣中的氧化硫、二氧化碳等混合,形成一定量的酸性物質(zhì),這樣更加速了消聲器中隔板和消聲管的腐蝕損壞。
WY125 型摩托車使用一年半左右,消聲器就開始損壞,排氣聲大大超過排放標(biāo)準(zhǔn)。若要更換一只新消聲器,價格太高( 300 元左右),不經(jīng)濟。我對五羊 WY125 型摩托車排氣消聲器的結(jié)構(gòu)進行研究后,自己動手進行了修理。修理后的排氣管消聲器噪聲降低,性能恢復(fù)如初。具體做法如下。
1. 首先要確定排氣消聲器中的消聲管是否損壞,如果損壞了就需將消聲器內(nèi)的殘余物取出。將消聲器尾部蓋子拆下,用鋸片從圖 1-195 (缺圖,如哪位摩友可提供,請發(fā)到摩配吧客服QQ郵箱:1269628491 為方便更多摩友,請不吝賜教,在此感恩摩托車雜志,感恩各位摩友!)虛線的地方鋸開,將擋板扳開,把消聲器內(nèi)的殘余物取出。
2. 制作一根內(nèi)徑 Φ22mm 、外徑 Φ24mm 、長 120mm 的消聲管,將管子一端封住,在管子上鉆 Φ10mm 的孔(如圖 1-196 所示)。鉆孔時要注意,靠封端處第一孔中心與端頭距離為 15mm ,第二孔中心與端頭的距離為 40mm ,在第一孔、第二孔中心沿圓周均勻地分別再鉆三個孔(如圖 1-197 所示)。后面的鉆孔位置不作要求但孔徑應(yīng)全部為 Φ10mm 。
3. 制作隔板。制作兩片外徑為 Φ39.5mm 、內(nèi)徑為 Φ24mm 、厚 1.1 ~ 1.2mm 的隔板。
4. 安裝。按圖 1-197 所示將消聲管和隔板焊好,從消聲器尾部將消聲管裝入(消聲管封死的一端朝里),然后將消聲管尾端隔板邊緣與消聲器焊接在一起。焊接的時候要注意,因消聲器壁薄,只能用火焊焊接,以避免將消聲器壁焊通。最后將用鋸片鋸開的擋板復(fù)位焊好,裝上尾部后蓋,后蓋正好擋住擋板的焊接點。制作好的消聲器氣流走向如圖 1-198 所示,發(fā)動機排出的高溫高壓氣體先在消聲器大空間中擴容,然后從消聲管端部孔進入消聲管,又通過管上的孔再次擴容,壓力降低,最后排出消聲器,有效地降低了排氣噪聲。