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    發(fā)動(dòng)機(jī)熱機(jī)氣缸異響故障診斷

    放大字體  縮小字體 www.jylzbg.com  2013-02-20  摩托車配件
    核心提示:購(gòu)來正品配件,測(cè)量汽缸體內(nèi)徑和活塞組件的相關(guān)尺寸,并進(jìn)行缸筒與活塞裙部的配組,依有關(guān)技術(shù)要求精心裝配發(fā)動(dòng)機(jī),再三關(guān)照用戶按新車磨合規(guī)范重新進(jìn)行走合。同時(shí)跟蹤該車用戶使用信息三個(gè)月得知,摩托車磨合結(jié)束后,摩托車上路曾連續(xù)行駛30多公里,發(fā)動(dòng)機(jī)加速如初,運(yùn)轉(zhuǎn)聲音正常,原汽缸熱機(jī)異常響聲消失,原故障被排除。

    一輛本田CB125T摩托車行駛36500余公里后,出現(xiàn)了動(dòng)力下降及加速性能差的故障,拆開檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)油泵濾網(wǎng)被細(xì)粒異物堵塞,除凸輪軸、氣門搖臂等因缺乏潤(rùn)滑磨損外,汽缸筒、活塞及活塞環(huán)等摩擦副零件亦受損嚴(yán)重。由于暫無進(jìn)口配件,維修工只得更換市場(chǎng)上暢銷的CB125T款車用汽缸體和活塞組件以及凸輪軸、氣門搖臂等零件,重新裝配后啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),乘騎約5km,發(fā)動(dòng)機(jī)工作一切正常。次日,專營(yíng)長(zhǎng)途生意的摩托車用戶又來維修站,反映車輛騎行20km后,汽缸內(nèi)有異常響聲發(fā)出。維修工接過車輛,乘騎不到45min便返回原地,確認(rèn)用戶反映的故障現(xiàn)象真實(shí)無誤。維修工在檢查和更換了所有能懷疑的相關(guān)零部件,始終未能排除故障。由于故障情況較特殊,故請(qǐng)來工廠技術(shù)人員協(xié)助分析和診斷。

    熱機(jī)汽缸發(fā)出異常響聲,說明運(yùn)動(dòng)零件在機(jī)件熱膨脹后,零部件之間出現(xiàn)了異常摩擦聲響。為排除其它不可確定的因素,技術(shù)人員先將質(zhì)量較好的SG級(jí)進(jìn)口殼牌潤(rùn)滑油(黏度等級(jí)為SAE—15W/40)加入發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱內(nèi),啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),冷磨10min,掛低擋慢速行駛。待機(jī)溫升高后,依序換入高擋進(jìn)入正常行駛階段,但騎行不到20km,汽缸內(nèi)異常撞擊聲響再次出現(xiàn)。試驗(yàn)表明,此異常響聲的故障與潤(rùn)滑油品質(zhì)無直接關(guān)聯(lián)。

    為確認(rèn)汽缸與活塞配缸間隙是否過大,技術(shù)人員卸下汽缸蓋、汽缸體和活塞組件,對(duì)活塞裙部與汽缸筒的配合尺寸重新進(jìn)行檢查和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)汽缸筒內(nèi)無明顯的摩擦痕跡,缸筒內(nèi)上、中、下及X—Y方向的平均尺寸為44.01mm,也不存在汽缸筒橢圓度超差的現(xiàn)象。仔細(xì)察看活塞裙部未見異常磨損之處,從活塞底部向上9mm處測(cè)量其裙部外徑尺寸為43.985mm,其實(shí)際配缸間隙值為0.025mm,符合其技術(shù)要求,說明異常響聲并不是汽缸橢圓度超差和活塞尺寸不對(duì)以及配缸間隙過小所致。為保險(xiǎn)起見,技術(shù)人員接著又對(duì)活塞單件進(jìn)行熱穩(wěn)定性試驗(yàn):先在左、右缸活塞頭部外圓銷孔軸線方向和垂直軸線方向測(cè)量其外徑尺寸,然后將2只活塞放入烘箱加溫。在溫度升至250℃后,在此溫度下保溫4h,關(guān)閉烘箱電源開關(guān)。待烘箱溫度下降至室溫后,取出活塞,在加熱前相應(yīng)測(cè)量點(diǎn)上測(cè)量,結(jié)果其體積穩(wěn)定性小于0.02%,此項(xiàng)試驗(yàn)證實(shí)了活塞的熱穩(wěn)定性完全符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)的體積穩(wěn)定性應(yīng)在0.018~0.025%之間,大于0.03%即不合格)。接著又持塞尺片對(duì)活塞環(huán)與活塞環(huán)槽之間的側(cè)隙以及活塞銷與活塞銷槽間隙進(jìn)行復(fù)查,確認(rèn)了該機(jī)主要摩擦副——活塞裙部與汽缸筒、活塞環(huán)和活塞環(huán)槽、活塞銷與活塞擋圈槽等運(yùn)動(dòng)件,都在正常的配合間隙范圍內(nèi),汽缸內(nèi)異常響聲與以上這些檢查的零件無關(guān)。

    按機(jī)械原理分析,汽缸內(nèi)的異常聲響除與活塞等摩擦副運(yùn)動(dòng)零件有關(guān)外,若連桿大、小頭孔與曲軸中心線不平行的話,活塞會(huì)在汽缸內(nèi)產(chǎn)生偏擺,當(dāng)活塞在上、下止點(diǎn)轉(zhuǎn)向時(shí),其裙部會(huì)拍擊汽缸壁而發(fā)出撞擊異聲。但從活塞的外觀上看卻找不出任何偏磨和碰撞的痕跡,且該機(jī)冷車狀態(tài)時(shí),汽缸內(nèi)也無任何異常聲響,因此,以上的分析推理不能成立。

    從汽缸、活塞、活塞環(huán)等摩擦副零件以及燃油和潤(rùn)滑油中,均未尋找到熱機(jī)汽缸異常聲響故障的蛛絲馬跡,確實(shí)令人不得其解。無奈之下,只得仔細(xì)檢查汽缸、活塞等摩擦副零部件,按有關(guān)技術(shù)要求,精心復(fù)裝所拆零部件,上路試車。待機(jī)溫升高后,依序換入高擋進(jìn)入正常行駛階段,當(dāng)騎行不到20km時(shí),汽缸內(nèi)異常撞擊聲響再次出現(xiàn)。為驗(yàn)證此故障,技術(shù)人員未按常規(guī)減慢速度后停車,而是在高速行駛過程中且汽缸異常響聲較大時(shí)突然關(guān)閉點(diǎn)火開關(guān),實(shí)施緊急停車。約1h后,發(fā)動(dòng)機(jī)基本冷卻,依序卸去汽缸蓋罩、搖臂座組件、凸輪軸、汽缸蓋總成以及汽缸墊,仔細(xì)檢查汽缸體平面時(shí)意外發(fā)現(xiàn),該發(fā)動(dòng)機(jī)上的汽缸套平面低于汽缸體上平面,用塞尺片實(shí)際測(cè)量,相差約有0.15mm。卸下汽缸體組件,放入機(jī)油盆內(nèi)加熱,當(dāng)油溫升至180℃時(shí)取出汽缸體,用木錘輕輕一敲,缸套便掉了下來。待機(jī)件全部冷卻后,持外徑千分尺、杠桿千分表和數(shù)顯深度尺測(cè)量汽缸套外圓、汽缸套凸緣厚度,汽缸體內(nèi)徑以及汽缸套凸緣厚度與汽缸體止口的深度尺寸,測(cè)量結(jié)果為:汽缸套外徑:52.090mm,汽缸套凸緣厚度:3.85mm,汽缸體內(nèi)徑:52.025mm,汽缸體止口深度:4.00mm。從所檢測(cè)零件的實(shí)際尺寸來看,汽缸套外徑與汽缸體內(nèi)孔基本符合其過盈配合要求,而汽缸套凸緣厚度與汽缸體止口深度尺寸與原零件設(shè)計(jì)尺寸不符,明顯低了0.15mm。仔細(xì)察看汽缸體組件,上面無任何生產(chǎn)廠家的代號(hào)或標(biāo)識(shí)。詢問維修工得知,此汽缸體組件是從近郊維修配件市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)的,其來源不明。

    在正常情況下,汽缸套是過盈配合壓入汽缸體的,其缸套的凸緣高度應(yīng)大于汽缸體止口深度,這樣,汽缸套過盈壓入汽缸體孔后,其露出汽缸體上平面的缸套部分,經(jīng)銑削加工,會(huì)與汽缸體組件的上平面齊平。裝配后,其缸套會(huì)被緊緊壓住。而該汽缸體組件,因汽缸體止口的深度大于汽缸套凸緣厚度,使汽缸套呈靜止懸浮狀態(tài),未能真正被壓入汽缸體止口的底部。發(fā)動(dòng)機(jī)冷態(tài)時(shí),由于汽缸套外徑大于汽缸體內(nèi)孔,呈過盈配合狀態(tài),故缸套上、下不會(huì)竄動(dòng),但發(fā)動(dòng)機(jī)熱機(jī)后情況就不一樣了。汽缸體為鋁合金材料壓鑄而成,而汽缸套則是鑄鐵材料制作,當(dāng)機(jī)溫升高到一定程度后,鋁合金材料的汽缸體和汽缸套一起受熱膨脹,由于兩種零件材料的膨脹系數(shù)不一,鋁合金材料的汽缸體膨脹系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鑄鐵材料制作的汽缸套,當(dāng)汽缸體的內(nèi)孔膨脹到大于汽缸套外徑尺寸時(shí),汽缸套便由原懸浮靜止?fàn)顟B(tài),一下子變成了懸浮活動(dòng)狀態(tài),而產(chǎn)生上下竄動(dòng)現(xiàn)象,并發(fā)出異常聲響,這就是該發(fā)動(dòng)機(jī)熱機(jī)汽缸異響的故障根源。

    購(gòu)來正品摩托車配件,測(cè)量汽缸體內(nèi)徑和活塞組件的相關(guān)尺寸,并進(jìn)行缸筒與活塞裙部的配組,依有關(guān)技術(shù)要求精心裝配發(fā)動(dòng)機(jī),再三關(guān)照用戶按新車磨合規(guī)范重新進(jìn)行走合。同時(shí)跟蹤該車用戶使用信息三個(gè)月得知,摩托車磨合結(jié)束后,摩托車上路曾連續(xù)行駛30多公里,發(fā)動(dòng)機(jī)加速如初,運(yùn)轉(zhuǎn)聲音正常,原汽缸熱機(jī)異常響聲消失,原故障被排除。

    來源:摩托車雜志  作者:阮天林 
     
     
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